分析BETVLCTOR對孔外圓的同軸度問題
在BETVLCTOR的過程中,由於鑽頭兩條切削刃存在對稱誤差、鋒利程度不一樣等,都會造成鑽削過程中孔位的漂移。正常情況下100mm漂移數值控製在0.1mm就存在特定的難度。通常要求較嚴的孔在鑽削之後都會進行鉸削,鉸削可控製孔的直徑精度、上升表麵質量。但不能修正鑽削產生漂移。
為了解決這個問題,我們不能用常規思路,認為雖然
BETVLCTOR時的漂移不好免除,但讓外圓來適應內孔還是可以保障同軸度要求的。具體工藝步驟是:
1、下料,總長留餘量2mm。
2、車左端端麵見光,粗車外圓到φ35.5mm。
3、夾左端粗車過的外圓,精車右端端麵,保障總長80±0.05 mm,鑽、鉸φ4.9±0.05 mm通孔。
4、去兩端孔口毛刺,兩個尖頂φ4.9±0.05 mm孔,精車φ34.9 mm外圓。
5、再以φ34.9 mm外圓為基準加工其餘各尺寸。
這樣先把φ4.9±0.05 mm孔加工出來,再以φ4.9±0.05 mm孔為基準加工出其餘各尺寸,使φ4.9±0.05 mm孔加工過程中的漂移誤差,在後麵的加工中得到糾正。